《螺桿機跳車事故》講解了一起與設備管理、人員操作和應急處理相關的安全生產事故案例,詳細說明了在2008年11月25日發生的一次因循環水停車導致螺桿機跳車的全過程。《標題》描述了事故發生的具體背景及時間流程,從控制室到現場巡檢崗位之間的工作安排以及設備運行參數變化的關鍵節點。通過深度分析直接原因和間接原因,《標題》明確指出循環水停止供應用泵后導致管道泵進口液位不足,冷卻系統無法滿足螺桿機需求從而觸發溫度過高自動跳車是直接因素;同時工藝操作人員認識水平和技術掌握薄弱則成為間接成因。為此提出了六條切實可行的安全防范及整改措施,如加強巡視力度以快速響應現場異常情況、控制室人員監控畫面精細化以及更換相關設備的閥門類型等措施保障后續設備穩定高效運行。
《螺桿機跳車事故》適用于石油化工行業或其他包含大量流體處理、高溫冷卻系統的大型機械設備運轉維護的企業領域,尤其是涉及到螺桿壓縮機組及相關冷卻系統使用場景的技術崗位群體,如工藝班控制人員、現場巡檢工程師等。這些人員通過學習該案例可以增強對設備關聯部件運行原理理解及突發狀況判斷能力,同時也可以作為企業管理者優化內部溝通機制、強化培訓體系的重要參考內容,進而降低類似人為失誤或管理漏洞造成的事故風險。