
電解槽檢修電傷事故分析.docx
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- 電解槽 檢修 事故 分析
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《電解槽檢修電傷事故分析》講解了電解槽在檢修過程中發生的電傷事故,通過詳細描述事故背景、經過、原因分析和教訓總結,揭示了絕緣失效對電解槽安全運行的重大影響。文章指出,1994年821鋁廠開始用鋼管代替價格昂貴但壽命短的絕緣短管,并裝配絕緣墊等措施來保證絕緣性。然而,在1995年1月16日的檢修中,由于排煙支管法蘭處及立柱與槽殼之間的絕緣失效,導致直流電通過方鋼、槽殼和排煙支管形成短路回路,最終引發電弧燒損并造成一名檢修人員嚴重受傷。文中進一步解釋,電解槽直流電系統為封閉回路系統,若不同電解槽間存在接通點,則可能形成危險的高電壓短路回路。例如,72臺電解槽首尾之間相對電壓可達312.4V,足以致命。該案例表明,盡管短接片通常能切斷電流路徑,但在某些情況下仍可能存在安全隱患。基于此,1997年大修時恢復了原設計中的兩節絕緣短管,此后未再發生類似事故。
《電解槽檢修電傷事故分析》適用于電解鋁行業及相關領域從事設備維護和技術管理的專業人員。它特別適合那些參與電解槽安裝、檢修、改造以及安全管理工作的工程師和技術員閱讀。對于這些專業人員來說,理解文中提到的絕緣材料選擇、電路連接方式及其潛在風險至關重要,有助于他們在實際工作中采取更有效的預防措施,避免因絕緣失效而導致的安全事故。此外,本文也為企業管理層提供了寶貴的經驗教訓,強調了尊重客觀事實和科學決策的重要性,以確保生產活動的安全性和高效性。
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